第145章 机械与电子的首次联调 (第2/3页)
示灯亮!信号正确!”负责监测的工程师喊道。
信号通过背板总线传递到X轴控制板。
控制板上的逻辑电路开始工作,根据接收到的指令,生成相应的脉冲序列,输出给步进电机驱动器。
“驱动器收到脉冲!输出端子有电压!”又一声报告。
所有人的目光都聚焦在五轴平台那庞大的X轴滑座上。
理论上,它应该此刻开始缓慢移动。
然而,滑座纹丝不动。
现场顿时安静下来,只能听到风扇的嗡嗡声。
刚才的兴奋瞬间被疑虑取代。
“检查驱动器到电机的连接线!”赵四眉头微皱,但语气依然沉稳。
陈继业亲自带人检查,线路连接牢固,导通良好。
“驱动器状态指示灯显示正常,但电机没有扭矩输出。”操作员报告。
问题似乎出在驱动环节。
赵四走到驱动器旁,仔细观察着上面几排硕大的功率晶体管和散热片。
他示意断开电源,然后用万用表仔细测量了几个关键点。
“是驱动电流不足。”
赵四很快找到了症结,“我们选用的这批功率晶体管,放大倍数参数不一致,导致驱动脉冲的电流驱动能力不够,无法有效驱动这么大惯量的滑座。”
“马上更换备用驱动器,用我们之前筛选出来的那批高β值晶体管组装的那台!”赵四果断下令。
备用驱动器被迅速换上。再次送电,启动测试。
这一次,当纸带阅读机咔哒声响起后,X轴滑座发出一声轻微的“嗡”声,然后开始极其缓慢地、一步一顿地向前移动!
虽然动作还有些生涩,但它确实动了!是按照电子指令在动!
“成功了!动了!”不知是谁先喊了出来,车间里顿时爆发出热烈的欢呼声和掌声!
王永革激动地拍着大腿,陈继业推了推眼镜,脸上露出如释重负的笑容。
但这只是第一步。
接下来测试Z轴时,又遇到了新问题:Z轴在移动时,偶尔会触发紧急限位开关,导致系统报警停机。
排查发现,是由于Z轴伺服电机本身的编码器反馈信号受到强电力线路的干扰,产生了误脉冲。
赵四指挥人员在反馈线外加套了双层屏蔽网,并将走线路径远离动
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